膜絲完整性是保證膜過濾過程的重要參數。為檢驗膜系統的有效性,采用測試的方法進行判斷,即沒有一定的壓力空氣無法通過濕潤的膜孔。這個壓力取決于膜孔徑的尺寸。當 0.1MPa 的空氣壓力作用在濕潤的超濾膜組件上時,完整的膜組件可以承受這個壓力。這個試驗也可以通過真空作用在組件上來實現。
壓力衰減試驗:
做壓力衰減試驗以前,超濾設備在停機狀態,關閉超濾進水、出水手動閥, 試驗準備工作:
a、排水:手動開氣動反排閥,手動開產水排放手閥排水,排凈為止,然后關閉氣動反排閥,保持手動產水排放閥在開啟狀態;
b、工具:減壓閥(兩端帶有φ6 快速接頭),φ6 氣管,或φ8、10 氣管;連接壓縮空氣:將進水氣動閥的開啟氣路的壓縮空氣管拔下來與減壓閥連接,減壓閥的另一端連有φ6 的氣管,用手憋住氣管,調節減壓閥出口壓力為 0.09-0.1MPa(公斤)(一定要用手憋住氣管調節壓力,不能把壓縮空氣管連接到進水母管上再調壓,這樣會壓力過大破壞超濾膜),再將壓縮空氣管連接到進水母管上的進水取樣口;
c、升壓:通過進水壓力表可以看出壓力會緩慢上升,可能前10 min 壓力上升會很滿,請耐心等待,經過 10~30min 后,壓力上升到 0.09-0.1MPa;在升壓過程中為了防止憋壓,可以把各個產水取樣閥和產水排放閥打開;
d、測試:當進水端壓力緩慢升高到 0.1MPa,保持此壓力 2min,關閉進氣閥門,檢查壓力下降,超過 1min 的時間內,最大壓力下降不能超過 0.005MPa。
超濾膜絲斷絲檢查完成檢測后,壓力容器內的壓縮空氣要緩慢釋放,如把連接在進水端取樣閥的氣管拔下來讓空氣慢慢釋放。如果壓力降超過 0.005MPa,說明可能存在連接件斷裂、O 型圈漏水或者斷絲情況,要分析哪支壓力容器有問題:再進行每支壓力容器的逐支檢查。
單套系統衰減試驗結果:#1 超濾壓力衰減法完整性測試,在加壓過程中壓力升不上去,可能存在斷絲或者連接件斷裂情況。
單支膜元件衰減試驗結果:拆開#1 超濾系統的#7 膜殼,四支超濾膜編號分別為:04M361, 04M719,04M704,04M728,做單只膜完整性測試,04M361 有 14 根斷絲(已經修補),04M719 有兩只斷絲(已經修補),另兩只超濾膜有一個中間產水連接件斷裂(已更換新連接件)。
膜絲的斷裂檢查后的修復過程
將壓力容器內的超濾膜抽出,浸在水容器中,一端進水管用專用工具封堵,另一端用專用進氣工具在進水管進氣,進氣壓力控制在<0.1MPa,該膜在小于 0.1MPa 時膜絲只透過水不透氣,如果出現透氣現象,則證明有膜絲有斷絲現象,記錄膜絲斷絲位置,然后用膜針配合(406)專用膠,封堵在膜絲斷絲點上。凝固 5min 后去掉膜針封頭,再次進氣檢驗封堵效果。
完整性檢測后恢復運行步驟
在做完整性檢測時,膜元件內充滿空氣,在恢復運行前一定要對超濾裝置進行排氣,否則會破壞超濾膜,具體步驟為:
當系統緩慢排氣完成后,需要進行手動排氣,拆卸進水管最高點的排氣閥,排氣閥連接的手閥要打開狀態,進水手閥關閉,產水排放閥打開,右側進水手閥關閉,左側進水閥開啟狀態;
另一種方法程控組操完成,打開一側進水氣動閥;反方向再打開一側反洗排水氣動閥,再緩慢打開進水手閥,保持小流量進水,流量一般由小變大 20-50 噸/小時,此時要注意進水壓力,防止憋壓,5~10min 左右再切換打開另一側進水氣動閥;反方向再打開一側反洗排水氣動閥,持續進水10~15 min 后,停止排氣,將程控系統恢復至自動狀態下,重新啟動系統恢復運行。
超濾膜的保護
短期停運保護(1-7 天)超濾膜先反洗 2min 后,再進行一個 20ppm 的次氯酸鈉加藥洗,一直浸泡直到運行;下次開機前,用反洗裝置進行 3min 的水反洗后超濾轉入運行。
中長期停運保護(停機時間超過 7 天)可以使用 0.5%的亞硫酸氫鈉(分析純)溶液浸泡;使用臨時加藥管、提升泵和水箱,用超濾產水水質的水配比 0.5%的 Na HSO4 溶液,下次開機前,先用反·洗水進行反洗 3min,再進行一個 200ppm的次氯酸鈉加藥洗,浸泡 10 min 后,再進行水反洗 3min 后超濾轉入運行。
注:單套設備的容積約為1000L,單套超濾系統使用亞硫酸氫鈉約為 5Kg。
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